2018长庆油田850口长停井“起死回生” 累计增油突破11万吨

2018-11-01 17:33
编辑: 刘艺帆
来源: 新华网

  11月1日,长庆油田万口油井评价挖潜工程项目数据显示,长庆油田2018已有850口长停井“起死回生”,日增油700吨以上,单井平均日增油0.92吨,累计增油突破11万吨,挖潜增效成果显著,同时这也是该油田开源节流降本增效工作的一个缩影。

  党的十九大报告明确提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国石油提出了“四个高质量”的框架要求,按照中石油的整体部署,长庆油田作为国内产量最高的油气田,开源节流降本增效工作成为高质量发展有力抓手。

  “我们要将5000万吨持续稳产战略调整为二次加快发展,长庆探区油气当量实现新的突破。”在长庆油田日前召开的学习贯彻党的十九大精神成果交流大会上,总经理、党委书记付锁堂向参会的2200多名党员干部发出号召。

  为扎实开展此项工作,长庆油田从顶层设计入手,2017年,研究制定降本增效工作实施方案28项92条具体措施,旗下二级单位深化、细化具体措施412项,夯实了工作基础。同时,建立“开源节流降本增效工作运行大表”,加强监管,做好过程管控,持续跟踪掌握执行情况,从而实现了资源储量持续高峰增长、递降稳步控降、用工规模持续下降、油气成本受控运行的目标。

  2018年以来,长庆油田开源节流降本增效工作紧紧围绕“稳油增气、持续发展”的目标,坚持效益优先,坚持深化改革,坚持创新驱动,通过构建长效降本增效推进机制,推动降本增效工作常态化、长效化开展,持续扩大当前降本增效的良好态势。

  长庆油田财务负责人说,全面推广井场定压阀集气、增压点油气混输等密闭工艺技术,力争伴生气利用效率由75%提高至80%,降低生产燃料消耗;对105座液量低于30方/天的低效站点开展区域综合治理,简化地面集输流程,降低场站运行成本;地面工程标准化价格在上年下降5.4%的基础上力争再下降5%;钻井系统工程标准化价格在近两年环比降低2.8%、2%的基础上再下降6%。

  资料显示,长庆油田在鄂尔多斯盆地经过40多年的石油勘探开发,部分主力区块进入中高含水开发阶段受油藏认识、开发技术水平、井筒状况等多种因素影响,有累计近万口油水井处于关停状态,制约了油田持续上产稳产的战略规划。为进一步挖潜增效,长庆油田成立了“万口油井”、“千口气井”评价挖潜工程项目组,并定位为增产增储工程和效益工程,规划为5000万吨持续稳产的战略性工程,并制定了详细的挖潜目标。

  截至目前,长庆万口油井评价挖潜工程项目已筛查5865口长停井,优选、编制1706口长停井复产地质工程方案;通过3454口长停井及探评井浅层滚动复查,发现产建有利区24个,落实储量3240万吨,可新建产能31万吨,在“三低”油藏上开辟了新天地;千口气井评价挖潜工程已使靖边、榆林、苏里格等气田的286口关停气井“起死回生”,日增产气量达到240万立方米以上,成为了长庆油田确保‘稳油增气、持续发展’战略目标的重要抓手。(王峰 翟龙)

010070270010000000000000011112191123648969
必中24码